中新網(wǎng)12月11日電 國(guó)家安監(jiān)總局近日通報(bào)了江蘇聯(lián)化科技有限公司"11.27"爆炸事故發(fā)生的經(jīng)過和原因,并要求各地吸取事故教訓(xùn),深入排查治理隱患,防范重特大危險(xiǎn)化學(xué)品事故。
通報(bào)說,2007年11月27日10時(shí)20分,江蘇聯(lián)化科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)化公司)重氮鹽生產(chǎn)過程中發(fā)生爆炸,造成8人死亡、5人受傷(其中2人重傷),直接經(jīng)濟(jì)損失約400萬元。
通報(bào)介紹了事故發(fā)生簡(jiǎn)要經(jīng)過:
重氮化工藝過程是在重氮化釜中,先用硫酸和亞硝酸鈉反應(yīng)制得亞硝酰硫酸,再加入6-溴-2,4-二硝基苯胺制得重氮液,供下一工序使用。11月27日6時(shí)30分,聯(lián)化公司5車間當(dāng)班4名操作人員接班,在上班制得亞硝酰硫酸的基礎(chǔ)上,將重氮化釜溫度降至在25℃。6時(shí)50分,開始向5000升重氮化釜加入6-溴-2,4-二硝基苯胺,先后分三批共加入反應(yīng)物1350千克。9時(shí)20分加料結(jié)束后,開始打開夾套蒸汽對(duì)重氮化釜內(nèi)物料加熱至37℃,9時(shí)30分關(guān)閉蒸汽閥門保溫。按照工藝要求,保溫溫度控制在35±2℃,保溫時(shí)間4-6小時(shí)。10時(shí)許,當(dāng)班操作人員發(fā)現(xiàn)重氮化釜冒出黃煙(氮氧化物),重氮化釜數(shù)字式溫度儀顯示溫度已達(dá)70℃,在向車間報(bào)告的同時(shí),將重氮化釜夾套切換為冷凍鹽水。10時(shí)6分,重氮化釜溫度已達(dá)100℃,車間負(fù)責(zé)人向聯(lián)化公司報(bào)警并要求所有人員立即撤離。10時(shí)9分,聯(lián)化公司內(nèi)部消防車趕到現(xiàn)場(chǎng),用消防水向重氮化釜噴水降溫。10時(shí)20分,重氮化釜發(fā)生爆炸,造成搶險(xiǎn)人員8人死亡(其中3人當(dāng)場(chǎng)死亡)、5人受傷(其中2人重傷)。建筑面積為735平方米的5車間B7廠房全部倒塌,主要生產(chǎn)設(shè)備被炸毀。
通報(bào)分析說,根據(jù)事故調(diào)查組的初步分析判斷,操作人員沒有將加熱蒸汽閥門關(guān)到位,造成重氮化反應(yīng)釜在保溫過程中被繼續(xù)加熱,重氮化釜內(nèi)重氮鹽劇烈分解,發(fā)生化學(xué)爆炸,是這起爆炸事故的直接原因。在重氮化反應(yīng)保溫時(shí),操作人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)重氮化釜內(nèi)溫度升高,及時(shí)調(diào)整控制;裝置自動(dòng)化水平低,重氮化反應(yīng)系統(tǒng)沒有裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)和自動(dòng)緊急停車系統(tǒng);重氮化釜崗位操作規(guī)程不完善,沒有制定針對(duì)性應(yīng)急措施,應(yīng)急指揮和救援處置不當(dāng),是這起爆炸事故的重要原因。